7月28日,首鋼京唐鋼軋作業部6號轉爐成功冶煉7爐9Ni鋼,并成功實現連續澆鑄,鑄坯表面質量良好,各項指標檢測全部合格,磷、硫、氮、氫、氧等元素控制達到國際1水平,完全能夠滿足產品要求,這是繼2021年9月27日首次澆鑄成功、今年4月首單LNG船燃料罐用9Ni鋼順利交付客戶后的又一次突破。
9Ni鋼是國內外業界公認的高技術含量、高生產難度的寬厚板品種之一,被冠以“鋼鐵鉆石”美譽。與其他鋼種比,9Ni鋼對鋼水純凈度、表面質量及鋼板剩磁等方面要求極為苛刻。9Ni鋼1低使用溫度可達-196℃,其強度高、低溫韌性優異、焊接性能良好,主要用于制造液化天然氣(LNG)儲罐,是深冷環境下使用的韌性1好的鋼材。國內只有極少數廠家具備生產能力。
首鋼京唐總結了以往重點工程、重點項目的試制認證經驗,制造部、營銷中心、技術中心、鋼軋作業部、中厚板事業部、質檢監督部、銷售管理部等多部門多專業成立專項攻關團隊,詳細剖析9Ni鋼生產、測量、檢化驗、發運流程,多次召開專題會研究制定專項保供方案,為9Ni鋼的順利生產保駕護航。
生產期間,各道工序高效協同,生產、設備、專業技術人員目標統一,配合默契,嚴格按照技術要點管控。調度系統統一指揮強化生產指揮作用,高效協調各區域之間配合與銜接,在各方的協同努力下,7爐9Ni鋼生產順利,為拓展高端產品市場領域,優化產品結構,提升京唐品牌知名度和美譽度打下了堅定基礎。
在鋼軋工序冶煉環節,為了保證冶煉成功,鋼軋作業部超前謀劃,提前安排檢修和更換鑄機扇形段時間,合理安排生產組織,轉爐進行了無數次的極低磷冶煉模擬。生產前一天晚上,煉鋼工王東與各工序的專業技術人員一起,逐項反復推敲過程控制的關鍵點,1終打通了從轉爐、精煉到鑄機各個生產梗阻,為9Ni鋼生產創造了1佳條件。轉爐終點控制及出鋼回磷是煉鋼工序冶煉9Ni鋼的難點,攻關團隊對技術指標、工藝標準和工序操作等問題反復分析、對比,通過參數調整和方案優化1終摸索總結出1佳冶煉工藝,解決了脫磷、終點命中等一系列技術難題,成品磷平均達到10.1ppm。精煉工序克服鋼水密度大、粘稠等不利因素,高效脫硫,全力保障鋼水成分合格。
9Ni鋼冶煉后的澆鑄成坯也很關鍵。“準備中間包時必須檢查包內干凈無雜物,要按照1別鋼種全保護澆鑄操作……”連鑄工藝技術員徐凡說。為了保證生產順穩,連鑄專業工程師張虎成等人研究應用了專用保護渣,有效保證了鑄坯潤滑功能,同時有效吸附溶解夾雜物,提高了鋼水和鑄坯的純凈度和生產穩定性。
來源:鋼廠網站